Фокус на человеке

Энергетические предприятия обозначают главный приоритет
27.11.2024
Энерговектор


Иллюстрация: Ryan Chapman

В рассказе о системе непрерывных улучшений, развёрнутой на предприятиях «ЛУКОЙЛа», в этот раз мы отразили инициативы, напрямик касающиеся самих работников.

Астрахань

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» стараются участвовать в работе системы непрерывных улучшений. Интересную идею выдвинула ведущий специалист отдела по работе с персоналом Тамилла Пономарева. Она предложила установить в медпункте аппарат для кислородных коктейлей.

Тамилла Пономарева (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

Кислород необходим человеку для дыхания, нормальной работы органов и тканей. Гипоксия, то есть недостаток кислорода, считается опасным состоянием, которое чревато хронической усталостью, повышенной утомляемостью и снижением иммунитета. Но это состояние легко устраняется приёмом кислородного коктейля. Эффект от него заключается в том, что активируются обменные процессы в организме, улучшается кровообращение, укрепляется иммунная и восстанавливается нервная система, повышается работоспособность. Такой напиток может быть рекомендован в любом возрасте – как в лечебных, так и в профилактических целях.

Инициативу Тамиллы намечено реализовать уже в этом году.

Среднеуральск

Летом нынешнего года на Среднеуральской ГРЭС ПАО «ЭЛ5-Энерго» проходил ремонт ПГУ-410. Одновременно с ремонтными работами был реализован ряд предложений, поданных сотрудниками ГРЭС через систему непрерывных улучшений в целях повышения надёжности работы оборудования и безопасности персонала при его обслуживании. Поскольку предложения можно было реализовать только при полной остановке оборудования, внедренческие работы совместили с плановым ремонтом.

Лидером по внедрению предложений на предприятии стал ведущий инженер службы по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования Юрий Третьяков. Он отбирал идеи совместно с руководством Среднеуральской ГРЭС и впоследствии курировал их внедрение.

По предложению начальника смены котлотурбинного цеха ПГУ Ивана Чернавских перед регулятором уплотняющего пара установлен дренажный блок. Реализовав это предложение, энергетики снизили риск попадания конденсирующейся воды в лабиринт уплотнения и в цилиндр паровой турбины.

Юрий Третьяков (ПАО «ЭЛ5-Энерго»)

По предложению инженера по охране труда Андрея Букина видоизменён воздушник на линии заполнения водой вакуумной системы. Раньше на этом участке возникала проблема. Оперативный персонал контролировал процесс через воздушник, установленный на отсосе с подогревателя сетевой воды ПСГ-1. Кран воздушника не всегда можно было своевременно закрыть, отчего вода проливалась, попадая на электрические коробки самопромывных фильтров и вызывая риск короткого замыкания. Поэтому рабочим приходилось накрывать фильтры полиэтиленовой плёнкой. При внедрении предложения выход трубы воздушника был перенесён в другое место. Таким образом вероятность попадания воды на самопромывные фильтры исключена.

Андрей Букин также предложил организовать слив воды из гребёнки (коллектора) системы отопления в дренажный приямок. На ПГУ для опорожнения системы отопления персоналу приходилось открывать дренажные приямки, проложенные в полу. В этот момент рабочие могли получить ожог горячей водой. К тому же слив теплоносителя приводил к загрязнению пола и скоплению воды в помещении сетевых насосов, где она поднималась до нулевой отметки. При реализации предложения Букина был организован слив воды из прямой и обратной линий гребёнки. Тем самым обеспечена безопасность персонала.

Кроме того, по предложению Андрея Букина на ПГУ организован перенос арматуры воздушников. Дело в том, что при остановке работы теплосети, которая предполагает отключение подогревателей сетевой воды ПСГ-1 и ПСГ-2, несколько раз в год открывались краны их воздушников. Для этого персоналу приходилось подниматься на высоту свыше двух метров. Теперь краны перемещены на безопасный уровень, так что риск падения сотрудников исключён. То же самое и с воздушниками, установленными на фильтрах сетевых насосов 12СН-А и 12СН-Б.

Фильтр сетевых насосов стал удобнее в обслуживании

По предложению машиниста энергоблока Никиты Лагунова расширена площадка для обслуживания и ремонта фильтра ГИГ (грязевика инерционно-гравитационного). Новация призвана снизить риск падения с высоты рабочих, обслуживающих фильтр ГИГ. Раньше для открытия или закрытия задвижки воздушника, расположенной наверху фильтра, сотрудник был вынужден тянуться через перила. Теперь он может вплотную подойти к задвижке по расширенной площадке. Работать стало удобнее, безопасность повысилась.

Площадка наверху фильтра ГИГ расширена для удобного сервиса и ремонта

Во время ремонта в здании ПГУ была смонтирована лестница. Раньше, добираясь до воздушников конденсатора циркуляционной воды, сотрудники спускались на полтора метра вниз и пробирались, перешагивая через трубопроводы и нагибаясь, дабы не удариться головой. Теперь работник попадает на площадку по лестнице, вероятность травмирования практически исключена.

Оперативный персонал ощущает станцию как живой организм и в подробностях знает все его недостатки и слабые места. Именно это знание даёт возможность совершенствовать производство, нужно лишь формулировать идеи и заносить их в систему непрерывных улучшений. Оперативный персонал ПГУ-410 благодарен Юрию Третьякову, который планировал и курировал внедрение предложений во время летнего ремонта. Благодаря Юрию работа на ПГУ стала более безопасной. Важно, что каждое улучшение будет использоваться долгие годы.

Пермь

Алексей Рычков, инженер-электрик тепловой электрической станции Пермского регионального управления (ПРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», предложил создать программу для автоматической конвертации отчётов по генерации и потреблению электроэнергии ТЭС в форму, заданную ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Для подготовки таких отчётов специалистам ПРУ приходилось ежедневно вручную обрабатывать массивы данных, сначала выгружая их из АИИСКУЭ (построена на базе ПО «Альфа-Центр») и затем перенося в отчётные графы.

Алексей Рычков (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Алексей сам разработал программу на языке JavaScript. Код был протестирован и внедрён в ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В результате сократилось время подготовки отчётов для заказчика, то есть повысилась производительность труда, и была исключена возможность человеческих ошибок в отчётной документации.

Источник: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Читайте другие наши материалы